近期,公司鐵前系統(tǒng)緊盯硬仗清單,以變應變、主動作為,在做細做實上做文章,以干事作風奮力突圍,在提指標、優(yōu)結構、降成本上下茬出招,算好“成本賬”,全力打贏企業(yè)扭虧脫困、求生圖存攻堅戰(zhàn)。
做細機尾漏風治理 提質量降電耗
前期,因265㎡燒結機尾密封處漏風嚴重,影響燒結礦質量且電耗成本較高。公司鐵前系統(tǒng)經過精心勘測和反復研討后,決定將機尾風箱隔板升級改造為浮動式隔風裝置,阻斷風箱之間的串風,通過閥門調節(jié)有效降低機尾風箱內外壓差,改善機尾密封處漏風率,減少高溫廢氣產生量,將燒結余熱帶入環(huán)冷機。此舉有效延長了燒結礦結晶時間,提高了燒結礦質量和成品率,同時實現(xiàn)了主抽風機效能、余熱發(fā)電量“雙提升”,年可節(jié)約電耗費用22萬元。
厚料層燒結提質 促生產降成本
公司鐵前系統(tǒng)充分調動一線職工參與降本增效工作的熱情,拓寬基層降本增效新思路,強化厚料層燒結提質措施落實,通過更換九輥布料器,同步調整平料器高度、底沿距臺車爐篦條間距,更換襯板,通入蒸汽,有效提升制粒效果,改善料層透氣性及混合料溫度,充分利用料層自動蓄熱作用,提高上層燒結礦的余熱利用率。改造后,增強了料層的氧化性,降低了燒結礦亞鐵含量,年可提高燒結礦成礦率1%,創(chuàng)效100余萬元。
單輥溜槽再改造 穩(wěn)質量保順行
品質是企業(yè)生存的根本。燒結作為鐵前工序的重要環(huán)節(jié),燒結礦質量穩(wěn)定提升是關鍵。在燒結過程中,燒結礦經點火爐高溫煅燒后運至臺車機尾單輥破碎,礦料落差達3米左右,長時間運行因礦料落差沖擊大造成單輥破碎機導料箱、支座變形,不利于生產穩(wěn)定順行。公司鐵前系統(tǒng)結合生產實際,對單輥溜槽進行創(chuàng)新改造,重新設計新底座,并在底座上部用縮短導料箱尺寸,升高安裝高度的方式實施安裝。運行后,單輥故障率顯著降低,導料箱使用壽命延長1倍,降低費用26萬元。(煉鐵廠 赫齊英 屈冬祥)
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